杭鋼煉鐵廠不斷提高管理與操作水平,解決了由于外圍故障多、用料結(jié)構(gòu)調(diào)整大等帶來的質(zhì)量波動問題,今年來未發(fā)生大的爐況失常和生產(chǎn)事故,爐況穩(wěn)定達(dá)到歷年最好水平。1-10月鐵水硫含量為0.023%,達(dá)到歷史最好水平,硅含量為0.53%,較去年降低0.05個百分點(diǎn);廠內(nèi)優(yōu)質(zhì)率為74%,較去年同期提高12個百分點(diǎn),為下一道工序的生產(chǎn)和降成本創(chuàng)造了條件。 今年開年后,尤其是煉鐵廠開始使用印度礦和印尼礦等低價礦以來,后道工序?qū)﹁F水成分提出了許多新的要求。低價礦成分雜,有害微量元素較高,同時砷、磷、鉻、鈦等過去不必重視的微量元素含量也超標(biāo),對下道工序生產(chǎn)影響很大。煉鐵廠高度重視,在供應(yīng)、生產(chǎn)及技質(zhì)處的配合下,積極采取措施進(jìn)行消除。 一是在原料、燒結(jié)礦、鐵水中及時增采標(biāo)樣,調(diào)劑檢測頻道,增加相關(guān)殘余元素的檢測,把握各種元素的基本含量。比如綜合站用半個月的時間自制成功鉻標(biāo)樣,克服國內(nèi)沒有白口化生鐵標(biāo)樣鉻成分檢測的難題。二是從源頭抓起,與供應(yīng)、鐵前和技質(zhì)處一起增加低品質(zhì)礦采購前赴港復(fù)檢、評價程序,對殘余元素過高的品種不予采購。三是擴(kuò)大詢價、采購范圍,盡可能尋找殘余元素低的低價原料,對有害元素高的實(shí)行一否決。四是根據(jù)下道工序?qū)堄嘣氐目刂埔,通過生產(chǎn)處專項(xiàng)協(xié)調(diào),內(nèi)部克服供料困難,建立分堆、分機(jī)、分高爐使用流程,盡力滿足下一道工序的需要。 目前控砷程序已經(jīng)比較成熟。新近出現(xiàn)的鉻高問題,煉鐵廠在得到技質(zhì)處通報后,采取集中供料、臨時造堆、一個料堆供三臺燒結(jié)生產(chǎn)的辦法,加強(qiáng)高鉻原料消耗周期等措施妥善處理,雖然增加了成本,但初步滿足了對鐵水質(zhì)量的新要求。
陜西架子管-西安螺旋鋼管-西安螺旋焊管-西安鍍鋅鋼管-西安鍍鋅焊管-西安礦工鋼-西安精密管-陜西盛德鋼管 |